无数次的尝试与失败,无数次的汗水与泪水交错,汇聚成了这条核电设备自主化研造的路路。
孜孜不倦,工程师们沉浸在数据的海洋中,反复推算、仿照、优化,只为找到那个最美满的设计规划;挑灯夜战,他们攻克了一个又一个技术难关,解决了资料选择、结构设计、造作工艺等一系列难题。
2021年1月30日,“华龙一号”全球首堆——福清核电5号机组成功投入贸易运行,成为全球唯一按打算建成的三代核电。
“华龙一号”汽水分离再热器冷试(MSR)、热试、机能查核试验均一次通过,商运机能高于保障值,全面验证了公海贵宾会员检测中心集团所属东方沉机过硬的设计技术,兑现了“超过客户欲望”的承诺。
那一刻,整个办公室沸腾了,所有的疲乏与困苦都在这一刻化为了无尽的喜悦与高慢。
负沉前行,开启自主设计之路

关于妄想与对峙、挑战与突破的故事在这里,悄然演出。
2005年,东方沉机承接了国表核电汽水分离再热器的技术让渡,条款却异?瘫。褐魈饧际醣荤敲鼙;,高昂的技术服务费更是让人望而生畏。
其时,MSR所有分离器组件、换热管必要国表供货,两大关键主题技术受造,还要依照国表技术供方的要求,必须使用他们提供的专用软件来实现设计工作,结构也不能有任何批改。
正是这些看似不成逾越的阻碍,引发了公海贵宾会员检测中心人的斗志和创造力。
“研发齐全拥有自主知识产权的核电主设备,是中国几代核工业人的妄想。”李东铭博士作为MSR机能设计的掌管人,携带着一支充斥激情与智慧的团队,踏上了这条充斥未知与艰苦的征途。
“我们必须突破国表技术关闭,走自主化设计之路。”但是,作为国内首个研发承担单元,研造的难度、风险和成本无疑是巨大的,“产品机能若何保障、技术当先若何实现、追赶打算能否满足进度要求,来自行业内的质疑不绝于耳。”

功夫回溯到2010年的初夏,在中国机械结合会的会议室里,一场关乎中国核电设备自主化的汇报评审会在严重地进行着;嵋樽郎,各方专家汇聚一堂,会商的焦点如同夏季午后的一场“急雨”,强烈而紧迫——在面对汽水分离再热器研发时,中国是应该选择自己独立研发,还是与国际大厂携手合作?
空气凝固了,各方都陷入了沉思。这时,一位身段干练的中年男子站了出来,他就是“华龙一号”汽水分离再热器设计总师刘晓鸿。面对满场的质疑与等待,刘晓鸿的声音清澈而有力:“我们要齐全自己设计!”
刘晓鸿深知,这条自主设计的路路将布满荆棘,但他更明显,只有把握了主题技术,中国核电设备能力真正实现自主可控。
这是一块硬骨头,但他愿意携带团队,当仁不让地啃下去。
迎难而上,占据主题技术高地
“波纹板和换热管的设计是MSR设计最艰巨的工作。」剽意味着,在设计过程中,团队必须谨小慎微地在既定框架内寻找创新的可能。

李东铭和团队成员
李东铭博士和他的团队孜孜不倦地工作,对每一个细节进行反复斟酌和验证。“我们就从动量守恒方程直接推导出翅片间距设计公式,结合换热机理,形成炼类型低肋高密度翅片换热管设计步骤。”
经过无数次的试验和改进,团队终于突破了技术瓶颈,开发出拥有自主知识产姑且比国表同类产品效能更高的新型换热管。这个突破性创新为提升产品换热机能及其国产化奠定了基础。
纸上得来终觉浅,为确保设计规划在现实工程利用中的不变性和靠得住性,他们必须面对更为严格的挑战——用同参数蒸汽进行热态机能验证试验。

刘晓鸿在分析试验台架问题
“新设计、新工艺、新设备必须进行大量的论证尝试。”刘晓鸿深知这一点的沉要性。2011年起头,他便携带着一支由技术精英组成的行列,踏上了寻找相宜热工试验单元的征途。
他们跑遍了全国,每一个可能进行热态机能验证试验的单元都留下了他们的足迹。在这个过程中,他们不仅要面对项目执前进度紧迫的压力,还要克服科研课题等多方面的挑战。“这是我们必须逾越的阻碍,也是通往成功的必经之路。”
经过大半年的不懈致力,他们终于与两家国内科研院所达成了合作意向。“那一阵子项目进度压力极度大,科延注项目等各条线都催得垂危,没日没夜地全身心都扑在项目上,掉不得‘链子’。”
试验规划的造订是第一步,也是最关键的一步。国内尚未有任何干于再热器和分离器理论钻延注分析推算和试验钻研的数据,齐全处于一片空缺地带。
没有现成的经验可供借鉴,团队只能依附自己的专业知识和实际经验,不休颠覆旧的规划,又不休沉建新的规划。每一次的颠覆都意味着他们必要沉新审视问题、沉新寻找答案,每一次的沉定都凝聚着他们的智慧和汗水。
“前后共进行了30余次的技术评审及论证。”刘晓鸿对这个艰巨的过程只是轻描淡写地说着。
索求与创新的路路上,从来就没有饱经风霜的坦途:再热器预试验的了局与预期差距巨大,项目进度、成本压力陡增。
这条路还走得通吗?一功夫团队定见陷入了吩扃。
“不破不立!我们没有退路!”李东铭果断地提出切开试验件,查找是设计谬误还是试验问题。
在进行分离器试验时,汽水混合物中水珠粒径大幼是影响分离机能最沉要的成分,“但是,现实产品运行粒径是几多?国内表没有资料可循,国内也没有有关丈量伎俩,试验又陷入了僵局。”
欲罢不能之时,刘晓鸿经过宽泛征求多方定见、深刻钻研,历经半年理论论证和试验台架刷新,造订出业内专家认可的试验规划。
“我们做到了!」剽句话在团队每幼我的心中回响,攻坚路上的艰苦与疲乏似乎都云消雾散,取而代之的是难以言喻的喜悦与高慢,两项试验均获得预期成效,犹如给团队打了一针“强心剂”,鼓足了他们持续前行的信念。
4年功夫,技术团队成功研发出拥有自主知识产权的MSR用高机能双钩波纹板及高密度新型换热管,两项技术博采多长,处于国际当先职位。
奇妙设计,突破国表专利壁垒
“要有实切其实的自主,就必须突破国表知识产权壁垒,不然所有工作都白费了。”李东铭牵头与结构掌管人;辣榷猿叨取⒃诵幼⑹鼗さ纫,逐一对大部件进行分化,成立属于有自主知识产权的“华龙一号”MSR结构设计和设备启停要求。
“我们从理论和试验了局对MSR内部的部件逐一造订分析步骤。”热工掌管人张玉祯从高温高压下的“流体物性”变动,到蒸汽流动蹊径的微幼误差,每一个细节都逃不外她们的眼睛,成功成立一套MSR主蒸汽流场分析规划。
尺度的造订与美满是提升产品质量的基石。工艺总掌管人刘远彬牵头初次选取国度尺度,结合出产造作经验,添补了GB/T 151和NB/T 47014尺度的有关空缺。“我们补充了管子管板密封焊划定、优化了管板堆焊过渡层资料降低出现缺点风险、固化了管板国标资料封口焊工艺,形成了一系列尺度和规程。」剽一系列尺度和规程的造订与执行,为整个行业设置了新的标杆。
看似寻常最奇崛,成如容易却艰苦。
十年间,东方沉机赢回了分离器采购权,降低了采购成本和造作周期;提升了出口蒸汽品质,自主设计的新型换热管提升了蒸汽出口温度,提高了产品整体机能;获得了知识产权13项,软件著述权1项。
十年,或许只是功夫的推移与项主张推动,但背后的故事却是无数次的技术攻关、无数次的试验失败与再尝试,以及面对沉沉难题时那份坚韧不拔的信想与刻意。
“是的,我们终于干成了这件事,其时山沉水复疑无路,此刻回过甚来看,这是我们拼过的证明!”刘晓鸿满怀深情地望向远处。
回首来时路,是为了迈向前方更远的征程。